擠出機(jī)真空機(jī)組節(jié)能措施如下:
一,擠出機(jī)真空機(jī)安裝無功就地補(bǔ)償器可節(jié)約能源。
節(jié)能補(bǔ)償器安裝在真空機(jī)主電路接線端,這種無功就地補(bǔ)償器可以提高電機(jī)的功率因數(shù)(一般來說)。COSΦ可以增加到0.95左右),節(jié)能達(dá)到15%以上,特別是對于負(fù)荷較低、電機(jī)離變壓器較遠(yuǎn)的地方,其節(jié)電效果更為顯著。
二,真空擠出機(jī)必須合理選擇真空泵。
過去,由于一些磚機(jī)制造商長期以來一直采用粗放式操作,真空擠出機(jī)一直使用大功率真空泵,造成嚴(yán)重的能源浪費(fèi)。由于密封性能差,一般為450。mm所有真空擠出機(jī)都要使用22KW真空泵的真空度往往達(dá)不到要求。近年來,一些真空擠出機(jī)制造商對真空系統(tǒng)的密封部件進(jìn)行了一些改進(jìn),真空泵的性能也有了很大的提高?,F(xiàn)在是5.5KW機(jī)械式真空泵完全可滿足500mm即使需要更大的真空擠出機(jī),也能長時(shí)間保持較高的真空度。
三、真空擠出機(jī)應(yīng)采用Z優(yōu)化設(shè)計(jì)的螺旋絞刀。
螺旋絞刀是擠出機(jī)的心臟部件,螺旋絞刀的質(zhì)量對擠出機(jī)的性能起著決定性的作用。只要一些真空磚機(jī)對螺旋絞刀等部件進(jìn)行一些改進(jìn),其耗電量就可以降低20%-30%,而臺時(shí)產(chǎn)量可以提高20%-30%,節(jié)電效果驚人。
四,改進(jìn)真空擠出機(jī)的泥缸可以降低能耗。
泥缸的長度也是一個(gè)重要因素。有些磚廠認(rèn)為泥缸越長越好。因此,它們不僅消耗了大量的功率,而且降低了泥缸加熱磚的質(zhì)量。一般來說,螺旋絞刀的封閉長度Z多,也就是三個(gè)螺距,所以沒必要太長。
五,真空擠出機(jī)在轉(zhuǎn)速好的情況下節(jié)能。
有些人總是認(rèn)為擠出機(jī)的轉(zhuǎn)速越高,產(chǎn)量越高,每萬塊磚坯的能耗就越低。但實(shí)際上,在原材料和工況相同的情況下,只有一個(gè)轉(zhuǎn)數(shù)。實(shí)驗(yàn)證明,真空擠出機(jī)在轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí)能耗低,產(chǎn)量高。超過這個(gè)轉(zhuǎn)數(shù)后,產(chǎn)量沒有增加,但能耗大幅增加。
六,加強(qiáng)生產(chǎn)管理也可以節(jié)約真空擠出機(jī)的能源。
有些工廠的生產(chǎn)設(shè)備,原材料和生產(chǎn)工藝都是一樣的,但是一萬塊磚坯的電耗差別很大,主要是管理不善。比如在生產(chǎn)過程中,有時(shí)候進(jìn)料太少,有時(shí)候真空擠出機(jī)吃不飽,產(chǎn)量低;有時(shí)候進(jìn)料太多,真空磚機(jī)“脹缸”“堵真空”,經(jīng)常停機(jī)清洗,降低臺時(shí)產(chǎn)量。有些磚廠前后工序配合不當(dāng),要么供不上原材料,要么磚坯無法運(yùn)輸,經(jīng)常停機(jī)停產(chǎn),自然產(chǎn)量上不去,相對耗電量增加。有些磚廠不按時(shí)維修,泥缸襯套磨平后不更換。絞刀和襯套之間的間隙超過20毫米,不進(jìn)行焊接和補(bǔ)充。一些因素會增加擠出機(jī)和襯套的能耗。
實(shí)施真空擠出機(jī)節(jié)能措施,可有效提高真空擠出機(jī)產(chǎn)量,達(dá)到產(chǎn)量大、環(huán)保節(jié)能等政策,完全符合政府建設(shè)燒結(jié)磚廠的要求。在同一起跑線上,如果你想走得更遠(yuǎn)更好,你必須永遠(yuǎn)領(lǐng)先于別人。
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